赣州水冷壁格栅防磨哪家专业

时间:2020年04月10日 来源:

    专业):热能动力工程申请人:王智华指导教师:王长安摘要循环流化床燃烧技术是一项近20年发展起来的清洁煤燃烧技术。是继链条炉、煤粉炉发展起来的高效率、低污染的新炉型,因其燃烧效率高、煤种适应性广、负荷调节范围大、氮氧化物排放低、易于脱硫等优点而备受青睐,已在世界范围内得到了的应用和推广。随着循环流化床燃烧技术的日益成熟,循环流化床锅炉也以其大量的运行实践被公认为极具发展前途的炉型之一,成为今后电站锅炉的发展趋势。但这种炉型有一种致命弱点,就是磨损问题、也是严重制约了该炉型长周期经济的运行。为此,我对影响锅炉不同部位磨损的因素进行了分析,并总结探索不同的防磨措施,发现锅炉的运行周期有了很大的提高。在此基础我也察看了其他电厂的技术资料,发现做好锅炉防磨控制与处理对提高锅炉运行周期具有积极作用。总之,本文通过分析CFB锅炉各部位的磨损形式、磨损机理,并提出了有效的防范措施,对提高循环流化床机组运行周期与经济性具有重要意义。希望大家能够互相参考研究。公司拥有炉内防磨相关的发明专利技术六项(专利号:201710503976.4)。赣州水冷壁格栅防磨哪家专业

    每个梳形板间的距离与原炉膛高度相比**缩短,既颗粒的下滑高度**缩短,因此,磨损速度可以大幅度降低。水冷壁导流防磨新技术是将导流板分层安装在炉膛四壁,多层主动阻挡贴壁灰流,使携带物料冲刷水冷壁贴壁流得到有效疏导,达到改变物料流流向降低物料流流速,可逐级降低贴壁灰流速和浓度,隔离物料流与水冷壁的高速碰撞,极大降低物料颗粒和贴壁灰流对水冷壁切削磨损的目的,从而从根本上解决水冷壁管磨损问题。此方法也可方便的用于早期的循环流化床锅炉的改造,不受耐磨材料处是否让管和平滑的限制,还可以用于炉膛中部局部凸起位置的防磨。2、技术特点:(1)梳形导流板防磨新技术是以疏导炉膛内颗粒物料,使形成内循环,改变物料面壁流向及膛内四角的物料颗粒涡流流向,使物料流倾向于中心,避免和水冷壁碰撞,从而**面壁流角涡流对水冷壁的接触磨损。(2)梳形导流板是耐高温、耐磨多元素合金铸造成型,使用温度可达1250ºC,抗拉强度≧560Mpa,该材料很好的配合了疏导型水冷壁防磨工艺,从材料上保证了该工艺的使用寿命。(3)导流板主要安装在炉膛四周的密相区,因其是金属材质,对热传导能起到一定的增强作用,所以不会对锅炉内载负荷能力产生负面影响。。赣州水冷壁格栅防磨哪家专业“水冷壁格栅防磨”成为一种安全、有效的方法来降低磨损。

    循环流化床锅炉防磨技术与耐磨材料应用分析摘要……保护环境,节约能源是当今世界上各个国家长期发展所要共同面对的一个交点问题,也是我国中长期发展规划中首要考虑的问题,正是基于这一点近年来循环流行化床锅炉技术以其有效低污染清洁燃烧枝术,越来越受到关注。国际上这项技术在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到的商业应用;我国在这方面的研究、开发和应用也逐渐兴起,已有上百台十万千瓦等级循环流化床锅炉投入运行,目**十万千瓦等级的大型循环流化床锅炉也相续完成了国内的自主研发并有十多台已投入运行或正在制造之中,而且未来的几年仍将是循环流化床锅炉高速发展的一个重要时期。从我国煤碳资源的种类、性能以及分布结构看,在我国发展循环流化床锅炉也是完全适合我国国情及发展趋势的。尽管循环流化床锅炉具有燃料适应性强、燃烧效率高、低污染排放等诸多发展优势,但也存在着制约其发展的不利因素。在我国已投入运行的循环流化床锅炉中,有许多部件工作在高温、高固体颗粒不断冲刷的作用下,锅炉设备的磨损是十分严重的,经常由于磨损问题造成停炉。据统计,目前我国电站锅炉因受热面磨损造成的停炉事件约占锅炉总事件的1/2。因此。

网格式防磨新技术具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。严禁不经允许,随意在钢格栅板上开孔。提高热效率CFB锅炉格栅防磨技术5NH3排放特性分析梳形导流板是耐高温、耐磨多元素合金铸造成型,使温度可达1250oC,抗拉强度≧560Mpa,该材料很好的配合了疏导型水冷壁防磨工艺,从材料上保证了该工艺的使用寿命。导流板主要安装在炉膛周的密相区,因其是金属材质,对热传导能到定的增强作用,所以不会对锅炉内载负荷能力产生影响。循环倍率是循环流化床锅炉运行的关键参数,对锅炉设计具有重要的指导意义。因此,部分循环流化床锅炉投入运行后,出现了许多问题,循环倍率偏离了设计要求。一些电厂采用安装测点和测量技术来计算循环比。由于大型循环流化床锅炉测点安装困难,磨损严重,影响锅炉运行安全,对锅炉的测量影响很大。 竖板垂直竖向加装在水冷壁密相区,加装竖板时水冷壁管间隔数由两边至中间逐渐增大,中间部分重复设置竖板。

    均为矩形烟道)分别以网格法进行SO2浓度取样测定,网格大小为0m×,每个测孔内的浓度均值结果见表3。循环流化床锅炉因炉内加石灰石预脱硫,减轻了炉外脱硫塔处理SO2的压力。测得U1和U2锅炉脱硫塔入口SO2浓度均值分别为991和352mg/m3。根据燃煤硫含量,计算U1和U2锅炉燃煤理论上产生SO2浓度分别为1871936mg/m故炉内干法脱硫效率分别为48%和86%。湿法脱硫塔的脱硫效率分别为94%和91%,其出口SO2浓度均值分别为0mg/m3和4mg/m均优于超低排放对SO2浓度的要求(不大于35mg/m。由于U1锅炉的炉内脱硫效率不高,其炉外脱硫系统运行效率较高,炉内和炉外2个脱硫系统协同可实现SO2超低排放。2台锅炉投入的石灰石脱硫剂品质基本致,而U1锅炉的炉内干法脱硫效率却较低,这主要和运行氧量有关。炉内除了发生直接和间接的脱硫反应(CaO由石灰石在定条件下煅烧分解产生,式~),还会发生式的SO2重新释放反应。锅炉运行氧量较低时,容易因不充分导致炉内CO的排放量增加、同时意味着CO2浓度也较高。方面高浓度CO促进了SO2重新释放;另方面,高浓度CO2控制了石灰石脱硫反应产生的CO2从石灰石表面向外的扩散,这两者都由运行氧量浓度偏低引。冲击性能较好:耐磨板是双层金属结构。 采用导热型网格式防磨技术能明显减少水冷壁磨损,连续使用10000小时水冷壁管磨损量不超过0.1毫米.佳木斯水冷壁格栅防磨推荐企业

水冷壁密相区垂直竖向加装竖板。赣州水冷壁格栅防磨哪家专业

    4、锅炉防磨损措施的实施和技术改造.1锅炉受热面防磨处理与技术改造2台75t/h循环流化床锅炉自投产以来,蒸发管壁厚由原来的3mm减少到(局部弯头处厚度不足1mm),过热器管壁厚由原来的。为此,对蒸发管全部管束、高低温过热器、高温省煤器的迎风面和对流受热面管束所有弯头的背风面、以及与前后水冷壁交叉处的直管段部位都加装U型防磨管罩,所有管束弯头内外两侧对半包裹焊接,形成保护套。5、炉墙内衬防磨处理与技术改造循环流化床锅炉在密相区原装设的是氮化硅异形砖,运行1年来暴露的主要问题是:密相区域内衬多次发生大面积拱起和掉砖,尤其落煤管附近脱落频繁,而悬浮段高铝砖表面冲刷磨损也较严重,致使脱落的异形砖经常堵塞落渣口和事件放渣口或使得床料不能流化,造成紧急停炉抢修。分析认为,一是在过渡区域内由于沿壁面流下的固体物料与向上运动的固体物料运动方向相反,在局部产生涡流造成磨损;二是沿炉膛壁面流下的固体物料在交界区域产生流动方向的改变,对炉衬产生冲刷磨损;三是在密相区的氮化硅异形砖采用砖边相互压接的整体结构,且砖缝未做密封处理,*靠单个螺丝固定在膜式水冷壁上,此区域温度高、运行环境恶劣,高温灰份容易进入砖后。赣州水冷壁格栅防磨哪家专业

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